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长假过后,人的心思容易散漫起来,连落地的脚步声也会略显凌乱而无章法。
% N5 h3 e T t: S) W 这样的状态是绝对不允许出现在工作中的。人可以管理,但机器设备如此,又能奈它何?
) D; R, |/ M% x( }" d8 O 生产过程中,因设备故障导致工时延长,为避免整个车间集体加班,不得不在余下的时间里加快运转速度。那又会暴露新的问题,比如,上瓶机的速度跟不上其他设备,推杆以高于目前的频率工作时,则会接二连三地卡瓶,一是一定程度上增加了产品破损数,二是无形提高了工作强度。另外,包装的装盒机设计制造时速率是80盒/min,灌装和灭菌工段生产速率是120瓶/min,包装速度跟不上前两个工段的速度,只能通过人工拾取药瓶放入暂存框内来空出灭菌车,尽量不影响前两个工段的正常生产,事实上对人员的工作量和现场还是会有一定的影响。希望新灭菌车投入生产过后,这种情况可以得到有效改善。这时候,就是设备制约了生产。设备确实是非常重要的一个环节,日常的点检工作一定要落实到位。在之前的生产中,我发现灭菌柜管道阀门存在漏气、漏水的情况,虽然不影响正常的生产,但这也是安全隐患,所以我立即联系工程部对阀门进行了更换。这样的事情或许会显得有些麻烦,但马虎不得。# p2 M/ W* y- S& {# W/ ?7 g
近一周,我被安排到瓶外洗岗位,这是我在车间除了灭菌、包装之外呆的第三个岗位了。也是因为该岗位的师傅被借调到其他车间,学习的机会来之不易。我发现外洗机实际应用的频率是12Hz,而SOP上规定是15-30Hz,询问师傅为什么没有按照SOP设定。师傅解释到,如果调高频率,则外洗机运转较快,造成后面的设备跟不上生产。师傅也说到,这个文件与实际生产不符的问题我们也反映过,但并没有得到解决。公司一直强调生产人员按照SOP操作,可SOP上明显的问题没有得到更正,即使是不影响生产也不存在安全隐患的小问题。外洗机的清洁用水应当有密闭的循环系统,然而设备还是存在固有的漏水问题,尽管并不严重,有些水会沿着电线流下,这个问题也亟待解决。通过一个星期的学习,我已基本掌握瓶外洗岗位的操作技能和记录填写,下个星期将会进行上岗证考核,有信心顺利拿下。 |
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