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困难?不怕!(三车间 任咏秋)

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发表于 2016-3-16 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2016年注定是不平凡的一年,是奔跑的一年,我们圣和药业的每一位员工都在玩命的奔跑中,在奔跑过程中会遇到各种各样的问题和困难,面对困难我们应该兴奋的去面对、解决。
9 B/ z. X8 {* N1 S% @- j9 `    最近九车间在进行达沙替尼片20mg(批量为20万片)铝塑工作,过程中出现各种各样的问题。由于双铝机模具下料口过大,导致经常容易堵片子,加上片子较小,两粒片子容易站立堵在下料槽,所以就需要1个人不断的用手去拨弄片子,让片子能顺利的下料。就算安排一个人专门的去负责片子的下料,依然会有不合格的铝塑板出现,需要1个人进行检板工作。设备效率也非常的低下,运行频率只有12hz(大约30粒/分钟)。按照这个速度从开始的装机到最后的结束清场,需要7天/批。但是达沙替尼片是我们公司的研发新品,凝聚着这么多人的心血,早一天就预示着申报早一天。所以要求必须在9天内完成3批次的铝塑工作,包括清洁验证。平均3天需要结束一批次,按照之前的速度24h干都来不及。困难来了,当天下午,现场立刻集合吴伟康(铝塑操作员)、机修师傅陶俊明,三人想办法,我们通过观察片子的运动轨迹,发现问题主要是出现两个地方:1、下料口偏大,导致片子在下料时容易斜堵在下料口,再加上下料斜度很大,更容易堵片子。2、片子在进入4个槽道时由于有大量片子通过轨道,片子间通过挤压两粒片子会站立起来正好堵在4个槽道上,后面的片子上不来,直接产生空泡。
2 a& t4 g$ d- }  _% d( r5 p    针对问题我们想了很多办法,例如:针对下料口过大的问题,通过试用了4种不同的方法,最终发现,用“长舌”法(自己命名)通过伸出的“舌头”将片子阻挡住,使片子的下料轨迹直线下落,不让他产生斜落的情况,令人兴奋的是,效果非常好。第一个难关攻破了。接下来的问题是怎样解决立片堵槽的问题,我们刚开始用的办法是用药用PVC固定在槽道的上方,想的是让片子能一个个通过槽道,理想是丰满的,现实却是骨感的,运行起来后效果不理想。期间我们三个臭皮匠想了各种方法,什么“M桥洞法”、“PVC嵌入法”能想到的都想了,但是效果依然不行。调试一度陷入死局,我在观察中发现感应下料时由于距离槽道较短,下料的片子在槽道的末端积累的较多,我心里想,如果我有一种方法能让感应装置变迟缓些,让多余的片子进行分流,那样会不会效果会好?我把我的想法和吴伟康一说,立马得到支持,我们说干就干,用一段PVC斜立在槽道间,通过设备的运行,验证了我的想法,片子的运行轨迹变的正常起来,很少有立片堵槽的现象了,很偶尔出现一片。速度从12hz,提高到了20hz,速度整整提高了几乎一倍,而且不需要一个人在那专门负责用手去拔片子。在我们不断的完善后现在的双铝没有任何的立片堵槽的情况,现在的速度提高到了24hz,整整提高了1倍的效率,看着片子一粒一粒很有规则的下料时,我们都笑了,此时此刻大家笑的是那么的轻松,那么的开心。目前三天不到的时间里完成了达沙替尼片20mg第一批的铝塑和清场工作,我们不知道后面会出现怎样的问题与困难,但是我们不会怕,因为我们有这么好的团队在,有领导在帮助我们去创造高绩效,有什么问题和困难是解决不了的呢?多到现场解决些问题,绝对比到会议室开会提出理论性意见强,不得不承认有时候理论和实际还是有差距的。
1 d7 A; L4 T, s' ?) G" {     我们在生产过程中会遇到各种各样的问题、各种各样的困难,在面对问题与困难时,我们只要做到不退缩、不凑合,多观察,多动脑,没有问题和困难是解决不了的。工作中大家都需要有种“懒人思想”(在合法合规的前提下,去寻找更轻松、更效率的办法去做),我觉的正是因为我们有了这样的思想才有这样的小杰作。
9 D3 [- K2 z/ r+ k) ^4 O     困难?不怕!因为我们就是困难与问题的终结者!

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发表于 2016-3-21 08:34:50 | 显示全部楼层
在面对问题与困难时,我们只要做到不退缩、不凑合,多观察,多动脑,没有问题和困难是解决不了的。
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